云铝阳宗海 跳动的“中国芯”
来源: 中国铝业报时间: 2026-05-21作者: 郭庆朵
1月下旬的一个深夜,云铝阳宗海合金线材生产中心普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线灯火通明。随着最后一枚轴承精准安装到位,第4台国产化粗轧机架一次性通过负载测试,轧辊平稳转动,圆铝杆从轧机口奔涌而出。这标志着这条已运行17年的核心生产线,彻底告别了依赖进口备件的历史。
云铝阳宗海普洛佩兹连铸连轧圆杆2号生产线是该公司的“功勋产线”。自2009年投运以来,它承担着各类合金线材的轧制、成型与精加工等关键任务。近年来,这条产线成为企业盈利的核心引擎。
然而,高负荷运转的另一面,是日益沉重的设备负担。生产线上的4台粗轧机,是4系、5系铝合金轧制的核心设备。2025年以来,粗轧机故障频发,每一次都给生产线造成不小冲击。
更令人忧心的是,这些进口粗轧机机架零件多达209个,结构复杂,测绘难度极高。长期以来,粗轧机备品备件完全依赖进口,采购成本高、周期长。而国外厂商的技术壁垒,让每一次维修都变成一场“持久战”。
“不能再等了!”云铝阳宗海合金线材生产中心主管设备的副经理罗建华拍板,“自主攻关,实现粗轧机核心部件国产化。”目标很明确:不仅要造出可替换的国产机架,还要建立一套更高效的应急响应机制。
随即,云铝阳宗海生产中心检修技术团队迎难而上,面对209个零件的复杂测绘,通过采用高精度扫描与逆向工程技术,逐件比对、逐项优化,材料选型、热处理工艺、加工精度……每一个环节都反复验证。
最终,国产化机架单台成本仅12.5万元,较进口价格下降超过85%。更重要的是,性能达标,完全满足替换要求。
与此同时,一个颠覆传统维修模式的创新机制同步落地——“一备一”快速更换。“过去是坏了才修,修一次要72小时。”杨亚伟说道,“现在我们提前装配好一台完整的备用机架总成,一旦发生故障,直接整体替换,4小时内就能恢复生产。”
从72小时到4小时,故障处置效率提升94.4%——这是生产保障思路的突破性创新。
自2026年1月国产化机架全面投用以来,圆杆2号生产线4台粗轧机未发生一起核心故障,设备稳定性、连续性显著提升,长期困扰生产的“心肌梗阻”被彻底打通。经济账本十分亮眼:4台机架直接节约设备投资286万元;减少停机损失约18.75万元;5系合金产品月均增产105吨,累计创效367万元。
如今,云铝阳宗海圆杆2号生产线进口轧机声依旧日夜不息。不同的是,那跳动着的,已是“中国芯”。
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