山西新材料 给“电力心脏”穿上贴身“绝缘衣”

来源: 中国铝业报时间: 2026-05-21作者: 畅艺伟 邓浩

“整流柜里的汇流母线绝缘问题,曾是压在我们心头的‘老大难’问题。”山西新材料电解厂分管设备的副厂长闫斌望着供电车间如今平稳运行的设备,感慨地说。

在电解铝生产线上,整流柜就是名副其实的“电力心脏”。它内部电压高达1000伏,而汇流母线之间的间隙仅有十几厘米——这种“高压近距”的苛刻环境,让绝缘防护成为安全生产的重中之重。一旦绝缘失效引发短路,轻则生产线停摆,重则设备烧毁,后果不堪设想。当时厂家给出的解决方案只有两条:要么更换整套母线组件,成本高达数百万元;要么停机改造。这对于追求连续生产与降本增效的电解厂来说,都行不通。

“老大难”问题真的无解吗?闫斌不甘心。在一次分厂设备例会上,他忽然冒出一句话:“你看家里的电吹风机,内部空间比整流柜还小,元器件密密麻麻却能安全运行,咱们肯定也能找到办法!”这句话瞬间激起了团队的攻关热情。闫斌迅速牵头成立技术攻关小组,5名骨干成员一头扎进实验室。

攻关之路并不平坦。三个月里,他们查阅了30多本专业书籍,先后奔赴3家设备厂家“取经”。从绝缘材料的耐温性、耐压强度到机械性能,他们反复筛选、比对,先后试验了5种不同材料。终于,他们找到了突破口——研发一套“汇流母线绝缘处理模板”。通俗地说,就是在母线表面包裹一层特制的耐高温绝缘薄膜,再用定制模具进行加热固化定型。这个方案的妙处在于不用改变整流柜原有结构,仅通过“包裹+定型”的简单工艺,就让绝缘性能提升3倍。

经第三方检测,改造后的绝缘电阻从原来的500兆欧跃升至1500兆欧以上。这意味着,原本脆弱的高压间隙,如今有了一件贴身又牢固的“绝缘衣”。

“以前每次巡检到这里,心里都捏着一把汗,现在踏实多了!”小组成员赵斌杰笑着说。

更让大伙儿高兴的是,这项改造几乎没有增加日常维护负担。与此同时,他们将绝缘维护纳入春秋检修项目,形成设备长效管理机制。整个改造过程不影响生产,成本不到厂家方案的零头。

从“老大难”到“小妙招”,背后是一线员工永不轻言放弃的钻劲和巧思。闫斌总结说:“降本增效不一定要大动干戈,有时候灵感就在身边。”

如今,这项“汇流母线绝缘处理模板”已在山西新材料各车间推广应用。那层薄薄的绝缘薄膜,守护着设备安全,也映照出一线工人的智慧与担当。


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