为大飞机筑牢“脚下根基”

来源: 中国铝业报时间: 2026-03-12作者: 肖光鸿 李思梁

蓝天之上,C919国产大飞机振翅翱翔;机身之下,起落架锻件默默承载千钧重量,是守护安全起降的“基石”。这一核心部件曾因残余应力难题深陷开裂困境,成为量产路上的 “拦路虎”。面对这一困境,西南铝锻造厂模压工艺支持团队挺身而出,以数智赋能破局,以实干诠释“为国而生,以铝报国”的企业使命。

起落架锻件的质量精度直接关乎飞行安全。此前,该部件因金属分配不均、内部应力杂乱,在用户线切割取样时频频开裂,不仅严重延误量产进度,更存在安全隐患。

“航空零部件容不得半点瑕疵,开裂问题必须彻底解决!”西南铝锻造厂以高度的责任感迅速成立攻坚团队。团队负责人面对开裂的锻件,语气坚定:“这是我们国产大飞机的‘脚骨’,绝不能在这里掉链子,更不能让安全隐患影响大飞机的翱翔。”西南铝技术人员纷纷主动请战、迎难而上,一场攻坚之战就此打响。

面对这一棘手难题,西南铝团队摒弃传统“试错式”研发模式,依托数值模拟仿真这一“数智利器”,寻找破局之路。

那段时间,西南铝团队成员分工明确、紧密协作。他们精心设计了4套试验方案,围绕尺寸、入水方式等关键变量开展全方位仿真对比,历经无数次推演、修正与完善,终于找到最优路径,让锻件内应力分布更均匀、应力数值显著降低。

当最优结果最终呈现在屏幕上时,西南铝团队成员相视一笑、击掌庆贺。这个凝聚着整个团队智慧与汗水的“金点子”终于在坚守中落地生根、开花结果。

方案的成功只是第一步,西南铝团队结合仿真与测试数据,优化三大核心工艺,充分释放内部应力,从源头改善金属分配不均的问题。

优化期间,团队轮班坚守一线,确保工艺落地无偏差;验证阶段,团队精心选取2个试验锻件,在8个特征位点开展细致测试,最终确认仿真数据与实际测量规律高度吻合,方案可行性得到充分验证。当锯切全解剖顺利完成,锻件全程无开裂、切割顺畅平稳时,困扰生产一线许久的难题终于被彻底破解。

“关于 C919 大飞机用起落架锻件残余应力控制优化方案的建议”无需新增设备,既筑牢了锻件性能防线,也为规模化量产奠定基础,社会效益与经济效益显著,获评中铝集团 2025 年度 “金点子”合理化建议。

从困境突围到成果落地,西南铝为 C919 筑牢了 “脚下根基”。未来,西南铝将继续以智慧与汗水护航国产大飞机逐梦蓝天,书写中国航空高质量发展的崭新篇章。


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