沈阳院设计的铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统成功投运

来源: 中国铝业报时间: 2023-10-17作者: 王文博

本网讯  近日,由沈阳院设计并总承包的云铝阳宗海20万吨电解铝技术改造工程超低排放项目正式通烟,标志着电解铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统投入运行。目前系统运行稳定,排放指标达到超低排放要求,与传统湿法脱硫技术相比节能35%,处于行业领先水平。

近年来,在国家“双碳”战略指导下,“阶梯电价”“企业分级减排”等一系列政策的出台对电解铝行业节能减排及技术升级提出了更高的标准和要求。沈阳院节能环保研发团队针对电解铝行业烟气量大、含硫量低等特点,经过近两年时间的攻关,突破传统脱硫技术的设计思维壁垒,对电解烟气脱硫系统进行了全方位的节能降耗研究,通过建立小型试验现场,采集大量试验测试数据,并对传统脱硫技术的优缺点进行总结剖析,以数值模拟的方式与现场实况进行比对结合,对系统的温度场、流动场和各类技术参数进行深入研究,更加精确地掌握了影响脱硫效果与降低能耗的各项关键参数及作用机理,最终研发出电解铝行业超细液滴卧式脱硫系统,并成功应用于云铝阳宗海20万吨电解铝技术改造工程超低排放项目。

该项目也是沈阳院与云铝股份共同实施的一项重点研发课题,其设计思路为电解烟气达到超低排放指标的同时,采用卧式脱硫反应装置,通过细化脱硫液滴、提高脱硫效率、降低液气比、降低系统阻力等方式,达到深度节能减排的技术目标。项目主体工程于2023年7月6日开始施工,在云铝股份及云铝阳宗海的大力支持和项目团队的共同努力下,经过两个多月的持续攻坚,项目如期达到设计技术指标要求,并顺利投入使用。

经过十余天运行检测,系统运行稳定,其中二氧化硫浓度稳定在10至15毫克每立方米、颗粒物浓度稳定在2至3毫克每立方米,氟化氢浓度稳定在0.05毫克每立方米以下,达到并优于超低排放指标。

运行数据显示,系统吨铝电耗为54.8千瓦时,其中低压电耗22.5千瓦时,引风机电耗32.3千瓦时,总电耗比传统湿法脱硫技术低35%以上,比半干法脱硫技术低45%以上。目前国内电解铝产量约4000万吨/年,与传统湿法脱硫技术相比,若全部脱硫系统采用该项技术,每年可节电12亿千瓦时,折合降低碳排放近33万吨,若取代半干法脱硫技术则节能降耗量更高,对于推动国家“双碳”战略的实施与持续降低企业能耗成本均具有重要现实意义。 


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