在传递光热中释放新动能
来源: 中国铝业报时间: 2017-08-03作者: 管理员
“报告单元长,6号炉参数正常、7号炉参数正常,班前巡检正常,可以交班……”“好,现在6号、7号炉已安全稳定运行480天,请大家继续精心监盘,保持设备正常状态,接班!”
2017年7月21日0点10分,中铝山东有限公司热电厂新机组交接班现场,甲乙两班员工们为新机组连续满负荷运行480天而骄傲。“这个安全运行天数,在行业中也是很少见的”,热电厂热电南区单元长张天勇说。
而就在两年前,这座有着近30年厂龄的热电厂还在因经济低迷、国家政策调整、设备老化等一系列问题而面临关停的生死考验!究竟是在烈火中默默消亡?还是浴火重生后再续辉煌?热电人选择了后者。
调整布局,谋求长远新发展
时间追溯到2015年3月,在中铝公司总部的大力支持和山东省经信委积极协调下,该厂淘汰了原5台燃煤锅炉的落后产能,采用“关小上大”置换方式,上马被称为“生命工程”的6号、7号400T/H燃煤锅炉及配套2×46MW背压机组。该机组为环保节能改进项目,既能达到最新的环保排放标准,又能发挥较高的热效率和节能效果。全年可为山东企业氧化铝生产供汽428万吨,发电7.2亿千瓦时。
为了“生命工程”的早日见效,热电人超常奋斗,科学施工,分别于当年10月和12月完成6号、7号机组的建设任务,并顺利投产运行,成功打造了“方案优、投资省、工期短、质量高、见效快”的标杆项目,并成为山东企业建设史上的精品工程,全面改善了山东企业的能源结构,大幅提高了蒸汽、电力的自给能力。
此后,该厂不断优化技术指标,调整运行结构,先后在4号、5号炉开展煤制气粉煤灰项目试验。今年5月12日,该厂试烧动力厂煤制气煤粉灰项目开始运行,对配套给料机、粉仓、输灰管道等设备进行改造。该项目的成功投运,不仅年降本增效432余万元,还解决了煤制气粉煤灰外排困难,具有巨大的社会效益和环境效益。
精准管理,促进产能最大化
“创新生产组织方案,以精准管理打造高效生产管理体系,实现综合效益最大化。”该厂厂长裴友民经常这样强调。具体的精准管理过程中,该厂对干部提出“四个要”的工作标准:要以身垂范,坚持走动管理,强化巡检制度;要主动深入生产基层,精准细化到关键环节,具体责任人,明确时间节点;要对本单位每道工序、每个环节的成本消耗了如指掌;要对提升生产指标需要操作精细化程度一清二楚,从而实现设备运转效率最大化和运营产量最大化。另外该厂还有的放矢地推出一系列管理措施。良好的管理思路搭配上明确的考评指标,成功打造了“超前预控、严细管理”的契合热电厂实质需求的企业管理文化。
除此之外,该厂还积极实施“走出去、请进来”策略,到先进电力企业学习设备管理的新思维、新经验;聘请山西漳泽电力和中国大唐集团技术人员入驻生产一线,指导改进运行技术;最终补齐短板,创造性推出独具特色的“设备三级管理模式”,为提高该模式设备管理效率,该厂专项投资建设了先进的生产管控一体化网络,有效地以“网络+”促进设备管理走向制度化、科学化、精准化。
绿色发展,向科技创新要效益
烟气、粉尘、废水是热电企业的主要排放污染物。在中铝山东企业投资支持下,该厂对4号、5号锅炉进行超净排放改造。该项目采用SNCR尿素脱硝,石灰石—石膏脱硫工艺,配以收尘效率更高的布袋式收尘方式,完全达到环保排放标准。在废水等污染物处理方面,该厂实施中水利用方案,废水集中处理,新建1000立方米中和水池,实现废水循环利用。为创造空气清新、干净整洁的厂容厂貌,该厂在厂区栽种灌木6000余株,植树500余棵,草皮绿化面积达3000余平方米。
生产过程中,该厂成立了以锅炉、汽机、电气、燃料、化学为主覆盖全厂的QC活动科技攻关小组,改进生产质量,提高经济效益,降低排放消耗。经过攻关反复试验、记录、调试,Hydro-X锅炉节能剂在热电厂南区成功应用,减少锅炉排污11.8吨/小时以上,月节省除盐水7022吨/月,月节省原煤823吨/月,全年节能增效300余万元。除促进提质增效外,近年来一系列QC成果还让该厂连续荣获全国、省市级优秀QC小组称号,其中“延长交换器使用寿命”“降低4号汽轮机组发电汽耗率”“延长高压电动机运行周期”“提高锅炉制粉出力”和“提高锅炉台时产能”等QC成果,更是获评“全国有色金属工业QC小组优秀奖”。
艰难困苦、玉汝于成。前进中的热电厂还先后斩获了“山东省花园式单位”“山东省现场管理样板企业”“山东省卫生先进单位”“山东省现场管理创新型企业”“淄博市文明单位”“淄博市安全生产合格单位”“振兴淄博劳动奖状”等一系列荣誉。
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