中铝山东有限公司“碱煮”清理槽罐获成功

来源: 中铝山东有限公司时间: 2017-06-15作者: 管理员

本网讯    近日,中铝山东有限公司氧化铝厂经过技术攻关,成功实现“碱煮”清理高洗槽,彻底改变了一直靠人工清理槽罐的传统模式,达到了物料清理不落地的环保要求,清理工期由360小时缩短到240小时,并且清理费用降低20%,开创了氧化铝生产中槽罐清理的新纪录。

据了解,多年来,该厂生产流程中的大型槽罐全部依靠人工清理,从槽罐撤料到清理人员进入,从物料清理到外排运输,每一个环节都对安全和环保带来挑战。由于槽罐内部空间有限,附着在罐壁上的结巴清理时极易发生松动坍塌事故,对清理作业人员的人身安全造成威胁;在清理出的结巴物料运输过程中尽管采取防护措施,但仍对厂区道路环境造成一定的污染。人工清理的弊端,还体现在工期长、费用高等方面。

为妥善解决这个问题,该厂专门成立攻关小组,广开思路,深入调研,查阅大量资料,多次组织有关人员到兄弟单位交流,多次召开专业研讨会,确定“碱煮”代替人工清理的方案。“碱煮”是通过对流程的简单操作,将碱液打入槽罐,并保持一定的温度,通过化学分解和物理搅拌的原理将槽罐内结巴清理掉,且清理物料不暴露、不外排,直接返回生产流程。这种想法虽不是首创,但一直没有成熟的经验可以借鉴。

攻关过程中,该小组根据槽罐体积和结巴状况,对用碱数量、碱煮温度等各项指标数据进行反复测算和确认,最终形成大家一致认可的“碱煮”方案。方案一经通过,立即进入操作实验阶段,实验槽罐选定在该厂已到清检周期的1号高洗槽。该小组严格按照既定方案,确定“碱煮”工艺流程,制订操作规程,及时对岗位员工进行安全和技术培训,实施全天24小时严密监控。在该小组的精心呵护下,240小时的“碱煮”清理实验顺利结束,槽内槽壁、耙机和旋筒上的结巴被清理得干干净净,露出金属本色。此次清理的成功实践,进一步把提质增效工作引向深入,也为该公司打造安全环保生产流程开辟了蹊径。(张开亮  王友发)

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